2024年黑灰分析

发布 2023-12-26 17:15:06 阅读 9661

黑灰分析。

近期根据现场生产情况总结了黑灰在板面的存在状态。电镀到软熔之间拭擦不到物质,软熔到钝化之间带钢表面可以拭擦到略带黄色的粉末状物质,而且不是很多,钝化到涂油之间带钢表面拭擦是黑色粉末(俗称黑灰)。

我认为黑灰孕育在电镀段,形成于软熔之后,在钝化段加重。最近生产中曾一个班将淬水补水开到最大,发现黑灰几乎没有变化,因此淬水过程(淬水水质)可能不会影响黑灰。

电镀段分析主要是四价锡在镀液中含量超标。生产中发现电酸出口转向辊、电镀入口转向辊在生产三天左右表面就会有一层铁锈,而且随着生产的进行越来越厚。由此可见电酸中有相当的铁离子进入电镀液,尤其是三价铁离子,三价铁将二价锡氧化成四价锡,三价铁又被还原成二价铁,二价铁又会自动氧化成三价铁,这样三价铁起到催化剂作用源源不断的将锡氧化。

其次夏季温度较高,加速了镀液中各离子的氧化速度。

再次电镀液中含有很多杂质,主要是锡阳极等外界进入。锡的纯度即使很高,每天更换近30根锡阳极,时间长了带入的杂质也不会少。

钝化段分析,黑灰的主要成分应该是氧化锡和氧化亚锡的混合物,带钢从软熔到钝化段有一定的距离,有一定的锡变成氧化亚锡,再钝化过程,六价铬将其氧化成氧化锡,电流密度越大氧化锡越多;钝化液温度越高锡灰越明显。

黑灰是影响镀锡钢板质量的一个不可避免缺陷,到目前为止要想消除黑灰是不太可能的,但是在日常工艺操作时我们可细心观察、精心操作减少黑灰的生成量。我认为可以采取以下措施:

a、电酸中加高压喷淋,控制铁离子标准,目前是10g/l可以降到7或8;增加镀液中其他微观粒子的检测;加大对锡阳极的验收标准。

b、挤干辊效果目前还可以,如果挤干效果更好那电镀液中的一些物质就不会进入软熔形成黑灰。

c、钝化液的杂质太多检修时,在钝化工作槽内部有一层杂质沉积的污垢。建议检修时清理储存槽。

d、钝化过滤器过滤效果不是很好,建议改善钝化过滤器,是否可以隙率更小的过滤袋,最近温度一直在43度左右,若不清会更高。

e、严格控制各工艺参数尤其是钝化段的浓度和ph,浓度在25左右,ph在4到4.5之间,温度在40以下。

f、软熔以后的各各棍都要经常打磨,尤其是检修时,而且要保证其粗糙度、干净度。目前软熔后的辊子表面都是一层黑色物质。

g、涂油过程可以适当掩盖黑灰的多少,生产中应打破常规参数。(压力、涂油量、送风量等)

h、成品检验时,应该有一个合适的标准来检测黑灰是否超出标准,目前有的镀锡厂使用六级判别黑灰的严重程度。我厂的方法有待改进,频闪工拭擦的力度以及带钢速度都会影响结果。

当前在电镀锡生产过程中,我们无法消除黑灰,只有通过严格按工艺操作规程作业来减少和预防黑灰的形成,让客户放心的使用我们的镀锡成品。

周立园。

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