2024年度轮机监督工作总结既2024年计划

发布 2024-02-20 03:26:00 阅读 6021

有关管理、规定、劳动、工作等方面的通知单。

编号:国电新克生【2014】-0

报送:安全监察部 、检修部 、发电部审核:

2014年轮机技术监督总结。

暨2015年工作计划。

批准:审核:

编制:国电克拉玛依发电****。

生产技术及维护部。

二〇一五年一月。

2014年度轮机技术监督工作总结。

2014年克拉玛依公司面临基建、生产双重局面,依托外委检修队伍进行了一次1号机组c级检修,2号机年底通过了168小时试运行,转商前的各项工作正在进行中。

1、 本年度完成的重点工作内容。

1.1、 基础管理工作。

1.1.1、缺陷管理:(截止到12月21日)

汽机专业全年发生缺陷262条,消除230条,消缺率87.8%; 消除的重大缺陷有1号机凝汽器喉部膨胀节焊口裂纹缺陷;1号机低压旁路德国进口宝马调节阀门卡涩缺陷等。

1.1.2、c级检修管理。

2014年9月15日至25日1号机组首次进行了c级检修工作,为期10天,轮机专业完成的工作有:1)a、b小机解体推力瓦消缺;2)密封油站空侧交流密封油泵解体检查机封;3)解体b小机盘车消除啮合故障消除;4)1号高加正常疏水至2号高加手动门更换;5)a、b汽泵自由端盖解体更换o型圈号真空泵清洗板式换热器、更换盘根填料、检查进口阀;7)a汽泵进水滤网平口法兰更换密封垫;8)a、b汽前泵体加装二次排空阀;9)1号高加疏水至除氧器管道手动阀前弯头及高空管道弯头更换;10)热网加热器疏水至凝结器更换及加装二次阀;11)汽机号小机推力瓦温度测点更换;12)汽机号小机就地控制柜数字显示仪表更换;13)汽机2号凝结泵出口电动门更换;14)汽机3号高加事故危机疏水门更换定位器行程调试;15)汽机3号高加进汽电动门行程调试;16)汽机号小机伺服卡更换及调门整定;17)低旁配合厂家人员调试;18)低旁阀解体消除阀芯卡死缺陷;19)凝结器喉部波纹管裂纹补焊;20)循环水进出水管**兰消漏;21)a、b汽泵中抽电动门前后法兰更换专用密封垫;22)汽泵再循环至除氧器逆止阀阀瓣脱落修复及平口消漏;23)b小机进汽切换阀油动机伺服阀更换o型圈;24)1号机右侧中调门更换油动机伺服阀;25)发电机前后轴承底部连接法兰及后轴承油挡消漏;26)1号机主油箱号排烟风机出口u型管加装排油阀;27)1号机排烟风机进出口法兰解体安装;28)1号机eh油箱再生泵加装一次补油阀。

1.2 生产运行完成情况。

1号机组运行启停情况:

1)1月25日1号机锅炉给水流量低低mft动作机组跳闸启停一次;

2)2月28日1号机发电机出口断路器保护动作机组跳闸(断水)启停一次;

3)4月20日1号机锅炉灭火机组跳闸(断煤)启停一次;

4)4月24日1号机eh油压低机组跳闸启停一次;

5)5月29日1号机a小机真空低机组跳闸启停一次;

6)6月12日1号机发电机碳刷环火手动mft机组跳闸启停一次;

7)7月8号小机油动机控制模块漏油申请停机消缺一次;

8)10月10号凌晨06时6号输煤皮带发生火灾申请停机抢修。

9)11月26日1号机低负荷锅炉灭火启停一次。

1号机正常停运(小修)1次,发生非停9次,累计停机次数13次(包括2013年调试启停3次)。

1.3 试验工作完成情况。

1)1号机组主机危急遮断器喷油试验、远方打闸、挂闸试验合格。

2)1号机主汽门、调速汽门传动试验合格。

3)1号机a、b小机调节保安系统传动试验合格。

4)1号机汽机ets 保护联锁试验及炉机电大联锁试验全部合格。

5)c级检修超速试验、注油试验、真空严密性试验等。

2、 本年度专业人员技术培训情况。

2.1 人员持证情况:生技部汽机专工取证;

2.2 参加各项培训情况:生技部派员参加新疆电科院举办的取证培训班1人次。

3 、本年度工作中存在的主要问题。

3.1存在的主要问题及原因分析。

1)、因1号汽轮机c检期间未停止盘车及主油泵运行,发电机后轴承油挡结合面处渗油无法消除(需停止盘车及主油泵运行);微弱渗漏,目前已做临时处理。

2)、原b小机进汽切换阀油动机伺服阀更换o型圈后,相邻伺服阀又漏油(已消除)。

号机组正常运行后,机组真空水平相比修前有所提高,修前真空严密性实验下降2000pa维持不住,修后负荷289mw真空严密性试验结果为562pa/min,开机后再次对系统全面进行了二次查漏堵漏,目前真空严密性指标已达到合格标准(240pa/min)。

4)、小机汽封漏汽容易导致润滑油中进水;

5)、中低压联通管与低压缸结合面**兰漏,影响真空严密性。

3.2目前采取的防范措施。

1)、上述条已解决;

2)、第4条对策是对轴承油档进行接触式油档改造,方案已在审批中。

3)、第5条于2015年b级检修中解体重新组装。

4 、百分制考核自查情况(总扣分为-39.1分,得分为100-39.1=60.9分)

4.1、年度计划(总分为2分,扣-0.7),未制定强检仪器送检及自校仪器自检计划)

4.2、人员培训与资质(总分为4分,-1分)2014年参加电科院举办的取证培训,厂内轮机技术专项培训未开展。

4.3、规章制度、标准(总分为1分,不完善-0.8)

4.4、季报管理(自第三季度开始上报,扣-1分)

4.5、仪表管理(总分为3.5分,扣-3.5分)未定期送检(或自校),档案不健全、不完整。

4.6、技术资料(总分为5分,扣-2.5)保存不规范,主、辅机设备技术台帐不全,保存不规范;数据不完整。

4.7、年度总结与自查自评有,不扣分。

4.8、轮机指标(26分)

4.9、振动监测(总分4分,扣-3分)运行报表振动只有一个值,未注明垂直、水平、轴向三个方向,监测记录不全,无振动台账记录,无振动分析。

项反措(总分为5分,扣-4分)新投产的机组1号机未进行甩负荷试验,2号机只做了一个50%甩负荷试验,曲线内容不全(热负荷与电负荷对比曲线等)。

4.11、技改(2分)2014年无技改项。

4.12、振动特性(总分为3分,扣-3分)新机组无波德图和实测轴系临界转速、机组检修后振动监测和分析,1号机发电机有一项振动超标未引起重视,未与厂家进行交涉。

4.13、一次调频(总分为5分,扣-1分)

1)一次调频技术指标满足省调文件规定。

速度变动率、迟缓率、调频死区、响应滞后时间、动态响应结果、负荷变化幅度超过规定要求,每台每项指标扣0.5分。

2)所有机组一次调频投退操作按钮一律取消,操作员站设有投切按钮,每台扣1分;未进行试验,每台扣2分。

4.14、调节保安系统(总分为22分,扣-11.6分)

1)主汽门和调速汽门活动试验未按规程和有关规定要求定期进行活动。(该项不得分:-0.8)

2)抽汽逆止门关闭或活动试验按规定(每月一次)要求进行试验。(该项不得分:-1.8)

3)可调整抽汽逆止门的关闭试验,可调整抽汽逆止门安全门校验按规定(每半年至少一次)要求进行试验(该项不得分:-1.8)

4)调节系统的静止试验或**试验按规程和有关规定要求进行试验(该项不得分:-1.8)

5)主汽门、调速汽门、抽汽逆止门关闭时间测定按规程和有关规定要求进行试验(该项不得分:-1.8)

6)汽门的严密性试验按规程和有关规定要求进行试验(该项不得分:-1.8)

7)调速系统建模及参数测按照规定要求进行测试(该项不得分:-1.8)

4.15、叶片测频(2分)

4.16、压力容器(总分为4分,-4分)

未定期检验高压安全阀,高压安全阀未定期(每年一次)放汽,

未定期检验除氧器安全阀,除氧器安全阀未定期(每季一次)放汽。

4.17、节能试验(7分,-3分)

1)检修前或修后阀门泄漏记录;

检修后每发现一处阀门漏点,热耗率计算方法不符合标准,

5 、下年度工作重点。

5.1监督重点工作。

严格按照新疆电科院技术监督百分制考核细则、厂内部技术监督实施细则、发电厂汽轮机技术监督导则要求以及克拉玛依发电****轮机技术监督计划、2014年查评整改项目开展轮机技术监督工作,使轮机技术监督工作不断走向制度化、规范化;

5.2 所要进行的有针对性的工作。

5.2.1、完善技术监督管理。

1)、完善制度、标准并开展学习;2)、调整监督网内成员的分工情况,做到人尽其责,及时召开技术监督会,不断完善公司内部技术监督细则;3)、针对现场出现的问题及时组织专业人员进行分析,举一反三,制定整改措施并加以落实,通过这些工作发现一些设备隐患,并及时进行整改处理。经过充分努力使汽轮机安全技术监督工作上一个新的台阶,保证机组的安全运行。

5.2.2、定期工作和试验。

根据年初计划认真落实并实施。按时完成季报表及定期工作,按时完成设备试验,每季度开展一次监督工作小结,培训工作100%完成,定期统计机组运行参数,定期测量主、辅机各轴瓦振动并建立台账及分析,检查#1、#2机组顶轴油系统压力及各瓦顶轴油压力并对顶轴高度进行测量,备用辅机的定期轮换工作,督促运行人员精心调整,维持机组运行参数正常。按规定完成以下定期试验工作:

储能器充氮压力定期检查;安全门进行校验和排放试验;坚持每月进行一次机组真空严密性试验,严密性不合格时及时配合检修查找漏点;按规定定期进行主汽门、调门活动试验;定期做主机低油压联泵试验;主机充油试验;定期做主机ets试验;做好主机盘车电流值及摆动值记录;低压转子末级、次末级检查;低压喷淋装置检查;eh油管焊口宏观检查;溢流阀性能检测及定值;套装油管焊口及托架宏观检查;eh油系统蓄能器充氮压力检测;机组热力管道支吊架检查;高低加疏水管道测厚检查;安全阀排放试验;安全阀校验及定值;凝汽器上水找漏;按规定定期进行主汽门、调门活动试验;定期做主机低油压联泵试验;按规定时间做主机充油试验;定期做主机ets试验;定期报送技术监督季报表;每月配合试验组定期做主机真空严密性试验。严密性不合格时及时配合检修查找漏点,现各台机真空系统严密性均合格;督促运行人员精心调整,维持机组运行参数正常;按大修后试验项目表完成1号机小修后各项试验;认真调整轴封压力,保持主机油净化装置联系运行,保证油质合格;检查阀门内漏情况,及时联系检修人员处理,降低汽水损失提高机组效率;每月各台机真空平均值、给水温度平均值均达到厂部要求。

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