二分厂08年工作总结

发布 2024-02-23 12:05:02 阅读 7319

2008年,二分厂在分公司两委的正确领导下,在全体干部职工的不懈努力下,紧紧围绕年度生产经营目标任务,以“稳定、发展、创新”为宗旨,以深入落实“三抓六化”为行动纲领,积极开展各项工作,在具体工作中,突出重点、强化实效、狠抓落实,最终确保了各项工作的顺利完成。现将各方面工作总结如下:

一)周密部署,合理安排,确保生产能力最大化。

二分厂作为生产单位,其生产能力的高低将直接影响到分公司的整体利润,为此,二分厂紧紧盯住“开车率、投矿量”这两大产量指标,在系统生产稳定的前提下,周密部署,合理安排,寻求新的突破口,争取生产能力最大化。首先,要求全员在思想上高度重视,自年度生产经营目标任务下达,二分厂立即组织班子成员开会讨论,将目标任务进行逐项分解,深化细化,确定责任人并要求拿出可行性方案,真正使目标任务落到实处。其次,加强日常巡检管理,发现的问题尽量在不停车情况下予以解决,解决不了的详细记录下来,留待计划检修时进行处理。

同时合理安排计划检修,强化检修质量,将一切影响生产的隐患消灭在萌芽状态,从而达到减少停车次数,提高开车率,确保系统高效运行。自今年5月份对制酸一段系统实施计划大修后,连续5个月无计划检修发生,大大提高了设备运转率,同时投矿量也有所增加,每班多投矿10吨左右,生产指标明显得到优化。再次,优化原料配矿,稳定炉前操作,在指标稳定的前提下,增大投矿量,同时依据销售市场的变化来调整各金属之间的比例,争取利润最大化。

经过一年的不懈努力,各项目标任务基本完成,截止11月底累计开车率97.18%,较计划98.5%下降1.

32%,主要是由于一段计划大修223小时;完成投矿量155540吨,占年计划175000吨的88.88%;生产**5613公斤,占年计划6760公斤的83.03%;生产**18146公斤,占年计划21650公斤的83.

82%;生产电解铜11100吨,占年计划11650吨的95.28%;生产硫酸81997吨,占年计划94600吨的86.68%。

随着矿源的紧缺,原料市场竞争日益激烈,为拓宽原料市场,扩大生产能力,冶炼分公司经过深思熟虑、周密部署后,在二分厂一段新建一套块矿处理系统,为尽快使项目投入运行,产生效益,分厂积极抽调人员予以配合,克服种种困难后,于2月20日联动试车成功,经过近9个月的生产运行,设备开车率达到94.30%,处理矿石16074吨。

二)紧盯指标,优化组合,多措并举实现指标最优化。

二分厂在指标执行方面,紧紧围绕金、银、铜三大金属**率,首先从源头抓起,优化原料配矿,对配矿方案进行多方比较,优中选优,对于可能影响到金属**率的可疑矿源进行严密排查,重点监控,并制定相应的焙烧预案,提醒后续工段提前做好准备,适时调整操作,从而保证指标的稳定。其次稳定炉前操作,严格按照焙烧预案执行,尽量延长矿在炉内的停留时间,保证矿烧透烧好,并严格控制好酸浸槽的浓度和温度,为后续工段的操作提供较大的调整空间。通过以上措施,实现。

九、十、十一月份氰原铜指标合格率均达到100%。针对出现的指标跑高现象,分厂高度重视,立即组织相关人员开会讨论分析,查找根源,并及时做出调整,确保指标的稳定。同时加大现场考核力度,杜绝跑冒滴漏现象发生,积极**系统外的含金物料,及时返回系统,确保金属平衡。

截至11月底,二分厂累计金浸出率96.03%,金**率95.23%,金尾渣1.

84g/t,尾液0.064mg/l,铜浸出率96.12%,铜萃余液0.

109g/l,铜萃取率97.68%,铜**率95.41%,银浸出率70.

85%,银**率73.75%,产酸率2.60。

三)严控成本,节能降耗,实现企业利润最大化。

节约成本已成为当前企业发展的一大趋势,也是企业最直接、最有效的利润**,二分厂紧紧围绕这一主题,大力提倡节约,并制定相应得成本连带考核制度,旨在强化每个人的成本意识。对于可修复利用的设备,要尽量修复利用,对于可不领用的物品,尽量不领用,同时严格控制好生产辅料的添加,杜绝浪费,并积极组织开展小改小革、节能降耗活动。截至11月份,浸金生产单位成本为86.

25元/吨矿,较计划87.75元/吨矿下降1.5元/吨矿;电解铜生产单位成本为1867.

73元/吨铜,较计划1787.72元/吨铜上升80.01元/吨铜;制酸一段生产单位成本为72.

5元/吨矿,较计划73.35元/吨矿下降1.15元/吨矿;制酸二段生产单位成本为75.

08元/吨矿,较计划75.8元/吨矿下降0.72元/吨矿。

四)形式多样,务求实效,着力提高员工的业务技能。

二分厂二段属于新建系统,操作工大多是新进人员,其业务技能和操作经验都亟待加强,为此,二分厂将新老操作工有机结合,以老带新,采取“传、帮、带”的方式,不仅圆满完成各项操作任务,而且培养出一大批熟练操作工,为二分厂的发展储备有生力量。同时分厂还组织各种理论知识培训,着力提高员工的业务技能。二分厂员工培训采取分厂与班组培训相结合,理论知识与实践操作相结合,即要求全员参加首席员工理论培训,还要求各工段自行组织相关的理论知识培训,同时利用班中时间,由班长对职工进行“一对一”辅导,采用“手指、口述、模拟操作”的方法进行实践操作培训,为确保培训取得实效,每次培训都要求有记录,并对培训情况实施考核,真正使培训达到预期目的。

在编写培训教材方面,注重切合实际,尤其是在生产中容易出现的问题要着重培训。并且每三个月组织考试,检验培训效果。

五)内涵挖潜,技改创新,实现企业跨越式发展。

二分厂始终坚持向创新要效益,积极组织开展各种小改小革、技术创新活动,08年二分厂主要展开了以下几项技改创新活动,并取得了良好的效果。

针对浸金系统存在的金尾渣连续超标问题,分厂积极组织人员分析原因,并组织实施了整改方案,将胶带机布矿器、压布辊后移50cm,延长了洗矿时间,保证矿的洗涤效果,滤液指标连续5个月合格率达100%。将胶带机头轮撑布辊前移,使滤饼直接进入调浆槽,减少了滤布与刮刀之间的摩擦,延长滤布使用寿命,滤布使用寿命由原来的一个月变为两个月,大大降低了滤布消耗。在原生产系统基础上先后增加二浸浸出槽3个,磨浸浸出槽5个,使浸出时间由原来的26小时延长到36小时,同时定期组织清挖各浸出槽粗砂等,有效解决了金尾渣跑高的问题,使金尾渣指标由年初的2.

0g/t降低到现在的1.7g/t。

为提高铜过滤板框的过滤效果,降低生产成本,自6月份开始实施滤布再生方案,将旧滤布用酸洗后再次投入使用,截至目前共投用再生滤布112块,同时使滤布的使用周期由原来的三个月延长至六个月,年可节约滤布268张左右,价值3.8万余元,大大降低了生产成本。

因电铜萃取系统较大,且所用的有机相具有挥发性,不仅增加了消耗,而且使现场操作环境恶化,为此,二分厂组织人员利用现场废料对各萃取箱实施加盖方案,有效解决了这一问题。同时通过对溶剂油**的调查和多次试验,将原使用的260#溶剂油更换为目前使用的cl—6—1型溶剂油,不仅达到了要求的萃取效果,而且使吨铜消耗35公斤下降为27公斤,年可节约60万元左右。

制酸二段的电雾设备自开车以来曾发生多次事故,对此,分厂组织相关技术人员认真讨论分析,那出相应的解决措施,并予以实施,利用现场废方钢余料,用穿心丝杠来固定电雾塔体,提高其承受能力,同时对电雾安全水封进行改造,调节水封高度,提高水封的灵敏度,有效保护了电雾设备。并且通过对电雾设备定期碱洗,对电雾内的气体分布板加装瓷环,强化了气体的分布,大大提高了电雾的除雾效率,使酸雾指标由以前的0.003g/nm3降为0.

002 g/nm3。

今年以来,银浸出率偏低,成为影响生产经营的大难题,为此,二分厂积极发动人员,集思广益,先后实施了一系列改造,首先规范了浆化液碱添加,根据配矿银品位的多少来添加液碱,不仅使银的浸出具有足够的药剂,而且杜绝了液碱的浪费。另一方面,在浆化上槽平台增加一个槽子,延长矿浆碱浸时间,同时利用蒸气对矿浆进行加热,使浆化下槽温度明显上升,通过以上措施,银浸出率指标得到明显优化。

六)强化意识,落实整改,确保分厂安全文明生产。

安全是生产的前提,二分厂始终把安全工作放在首位。首先分厂确立了严密的安全管理体系,有组织,有制度,有考核,确保了安全工作的顺利开展。其次,加强安全意识教育,定期组织开展安全培训,并对培训效果督察考核,还组织各种形式的安全知识竞赛,使每位员工的安全素质提高到一个新层次,同时要求班前班后会上要强调安全,做到“天天讲安全,班班查安全”,真正使安全意识深入每位员工的心里。

再次,重点开展对现场安全隐患的排查整改和对违章行为的督察考核,发现问题及时整改,绝不让安全隐患过夜,确保安全文明生产。

七)明确思路,发展创新,促使分厂管理迈上新台阶。

二分厂的管理,严格按照“三抓六化”的要求,认真落实严细化管理模式,实行细节管理,从小处着手,促使分厂各项工作顺利开展。任何管理制度都需要不断的完善,二分厂的管理体系自建立之初就在不断的补充完善,使之更能有效地指导生产,指导各项工作。二分厂的管理实行逐级管理,形成严密的锁链状结构,这样可使责任明确,条理清晰,有利于更好的开展工作。

分厂将工作以任务单的形式下发到工段,工段再进行具体安排实施,最后分厂只向工段要结果,完不成的依照制度予以考核。现场管理方面,分厂将权力下放到工段,由各工段自行开展考核工作,分厂只在定期时间内对现场进行抽查,对于工作不到位的工段,分厂直接针对工段实施考核,旨在培养他们的自主自发性,使他们能够自动的遵守制度,自觉地开展工作。

虽然,二分厂取得了一定的成绩,但仍存在一些问题和不足,主要包括以下几方面:

一)随着原料市场竞争日益激烈,矿源质量有所下降,难浸矿、杂矿较多,对系统生产和指标稳定都带来一定的影响,为此,分厂在下步工作中将加大配矿力度,优化矿源组合,确保指标的稳定。同时,将在二分厂一段实施含砷金精矿焙烧处理项目改造,届时将会大大拓宽原料市场,有效解决这一问题。

二)新增块矿处理系统设备故障较多,导致停车频繁,严重影响其开车,且造成成本上升,对整体生产均造成不利影响。下步工作中,分厂将会加大维修巡检力度,强化检修质量,确保设备高效运行,同时规范岗位操作,加强管理,确保系统稳定运行。

三)人员业务素质尚有欠缺,多次发生操作事故,对系统生产带来一定影响,为此,分厂将继续加强员工业务培训,着力提高其业务能力和操作水平。

08年即将过去,我们欣迎2009年,08年的经验我们加以吸取,08年的不足我们进行改进,相信09年的二分厂将会更加灿烂辉煌!

二分厂。

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